渦輪流量計主軸密封運(yùn)行缺陷與解決方法
發(fā)布時間:2019-11-02 發(fā)布作者:
某水電廠的渦輪流量計組主軸密封在運(yùn)轉(zhuǎn)中,曾幾次出現(xiàn)了密封漏水過多、橡膠米粉圈燒焦等問題。為此,本文從該水電廠渦輪流量計存在的問題及處理情況入手,對問題出現(xiàn)的原因以及對應(yīng)的解決措施展開探究。
某水電廠裝有 4 臺混流式水輪發(fā)電機(jī)組,機(jī)組的總裝機(jī)容量達(dá)到了 1200MW。之前 4 臺發(fā)電機(jī)組型號為HLA286A - LJ - 800。在 2014 年,3# 機(jī)渦輪流量計更換成為了 HLA773a - LJ - 800 的渦輪流量計,它的額定出力為307MW,額定流量為 580m3 /s,額定轉(zhuǎn)速為 75r/min,額定水頭為 59.4m。其他數(shù)據(jù)與原來的型號大致相同。在更換渦輪流量計時,主軸密封與頂蓋內(nèi)圓的聯(lián)接結(jié)構(gòu)與大小出現(xiàn)了一定的變化,但是
渦輪流量計大軸、橡膠圈封圈的大小與結(jié)構(gòu)、回轉(zhuǎn)輪等沒有變化。為了在維修時更加方便,回轉(zhuǎn)環(huán)利用螺栓與密封支架連在一起,并放置于橡膠密封圈之上。在正常運(yùn)轉(zhuǎn)時,主軸密封會有少許水滲出,并從橡膠密封環(huán)與回轉(zhuǎn)環(huán)抗磨塊中流出,利用座環(huán)與頂蓋上的排水孔排出。存在問題及處理情況
(1)2015 年 6 月,3 號機(jī)組在工作時,產(chǎn)生焦味。通過檢查后得出結(jié)果是密封水壓太大所引發(fā)的,于是減小主軸密封水管內(nèi)的開關(guān),讓密封水壓降低。操作之后,但是焦味還是沒有變淡的跡象,并且出現(xiàn)水箱密封水變渾的問題,于是相關(guān)人員增大閥門,焦味減小,但機(jī)組沒工作多久,就發(fā)現(xiàn)了在密封的地方具有噴射狀漏水的情況。于是立馬和調(diào)度中心取得了聯(lián)系,在征得其同意后,進(jìn)行了停機(jī)處理,方便觀察主軸密封漏水的缺陷。在停機(jī)后,通過檢查發(fā)現(xiàn)水是從轉(zhuǎn)環(huán)與主軸密封支座中噴出的,噴水口弧長度在20 ~ 30mm 之間。通過下閘抽水后,利用低壓氣把橡膠密封圈處頂起。擰開轉(zhuǎn)環(huán)與主軸密封支座之間的螺栓,讓轉(zhuǎn)換升高,就可以清楚地看到在看到轉(zhuǎn)環(huán)和密封圈相互連接的區(qū)域有著大小不一的焦化裂紋,并發(fā)現(xiàn)了一個缺口。它的長度在 20 至 30mm,深度為 2 至 3mm。把密封圈拿出來檢查,并沒有出現(xiàn)另外的問題。通過分析對橡膠密封圈展開更換,回裝前把新的密封圈固定在銷孔的較高處,封圈內(nèi)的“V”型水槽較高處弄出一個寬 20mm,深 15mm 溝槽,它的水孔數(shù)量和原來的密封圈上的要保持相同;匮b完畢后,進(jìn)行充水測驗(yàn),讓水壓位于 0.03 ~ 0.05MPa 后,轉(zhuǎn)環(huán)和密封圈的接觸情況良好,漏水處于正常情況。投入使用后,能夠正常工作,搶修工作完畢。
(2)2017 年 8 月時,在檢查過程中發(fā)現(xiàn) 2 號機(jī)組的主軸密封漏水提升,頂蓋水位持續(xù)上漲(此時水頭 54.65,P=270MW)。通過水泵排水、改變主軸密封水壓后,依然無法減少主軸密封的漏水量。在增多水泵抽水時,把 2號 機(jī) 組 的 負(fù) 荷 改 變 為 270MW - 200MW - 150MW -90MW - 30MW, 之 后 再 升 為 250MW, 通 過 觀 察, 能夠發(fā)現(xiàn)排水量幾乎與漏水量相同。按照主軸密封的漏水狀況,能夠申請停機(jī)處理漏水較大的問題。通過下閘抽水后,能夠發(fā)現(xiàn)噴水口弧長為 50 ~ 60cm,轉(zhuǎn)環(huán)與密封支座中的圓形橡膠被水沖出,能夠看到轉(zhuǎn)環(huán)與主軸密封支座的 36 顆M16×35 螺栓(A3),其中有 13 顆已經(jīng)被剪斷。把轉(zhuǎn)環(huán)與主軸密封支座上的螺栓擰開后,吊起轉(zhuǎn)環(huán),取出斷留在螺孔中的剩余螺栓。通過低壓頂起橡膠密封圈,此時,能夠發(fā)現(xiàn)在 +X 方向橡膠密封圈固定銷處的橡膠密封圈被卡死,取出后發(fā)現(xiàn)沒有其他問題,對定位銷處展開修磨,回裝橡膠密封圈,并更換強(qiáng)度更高的螺栓。維修完成后,投入正常使用。原因分析主軸密封漏水過多的原因
2.1.1+X 方向的橡膠密封圈被卡死。橡膠密封圈銷孔作
為橡膠與金屬相連,由于轉(zhuǎn)環(huán)的不斷運(yùn)動,在外力的作用下橡膠密封圈銷孔逐漸出現(xiàn)了變形,使得橡膠密封圈無法進(jìn)行上下的靈活運(yùn)動而導(dǎo)致卡死。
2.1.2 轉(zhuǎn)環(huán)與主軸密封圈相連的螺栓被剪斷
(1)在緊固螺栓的過程中,預(yù)緊力矩太大,其預(yù)緊力矩為 149N·m,但是作業(yè)人員使用的是電力扳手,其力矩為 300 至 600N·m。預(yù)緊力太大,十分容易讓螺栓被拉斷;
(2)之前使用的 A3 螺栓強(qiáng)度上無法滿足要求,它的機(jī)械性能等級只有 4.8 級,屈服強(qiáng)度為 320N/mm 2 ,抗拉強(qiáng)度有400N/mm?;(3)機(jī)組在運(yùn)轉(zhuǎn)中交變應(yīng)力導(dǎo)致螺栓被剪斷;
(4)轉(zhuǎn)環(huán)與主軸密封圈的 Φ4mm 盤根脫離應(yīng)有位置,從而使得螺栓承受了全部外力,造成了連接面摩擦力減少,從而使得轉(zhuǎn)環(huán)變得松弛,使得螺栓被剪斷。橡膠密封圈有缺口被燒焦的原因
(1)機(jī)組振動,主軸密封含沙量大與水壓過高,從而使得橡膠密封圈出現(xiàn)了缺口。
(2)操作不正確。如果聞到橡膠密封圈出現(xiàn)焦味時,錯誤的認(rèn)為是主軸密封水壓太大而造成的,從而為了降低水壓而使得閥門的開口更小,使得橡膠密封圈的燒焦情況更為嚴(yán)重。
(3)尾水水位太高。當(dāng)橡膠密封圈出現(xiàn)異味時,尾水水位處于 168 至 172m,與其相連的轉(zhuǎn)輪室水壓遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于密封區(qū)域的水壓,在密封及其支座間隙中間的水流沖擊下,通過機(jī)組與尾水水壓的作用,把橡膠密封圈沖向外部,并達(dá)到密封蓋水槽中,和主軸密封水融合在一起,使得密封蓋水槽中的壓力不斷增加,加強(qiáng)了轉(zhuǎn)環(huán)和橡膠密封圈中的摩擦力,使得橡膠密封圈被燒焦。出現(xiàn)密封蓋水槽中水壓過高的因素與密封水自身的壓力沒有關(guān)系,而與尾水水位太高相關(guān)。尾水中的水壓超過了密封水壓,于是產(chǎn)生了“反壓”的情況。在提升了閥門打開程度后,超過密封水壓的尾水又倒流到169m 層水箱中,從而降低了密封蓋水槽中的壓力,這也可以從密封水邊渾濁證實(shí)。對應(yīng)的解決措施
把原有的兩個限位桿添加到現(xiàn)在的 4 根限位桿,使得密封圈擁有更好的定位效果,使得其不會由于轉(zhuǎn)環(huán)抗磨塊的作用而卡住,讓密封圈無法正常浮起。并且可以在密封限位桿孔中使用 AB 膠把橡膠板與該孔一起封堵上,讓橡膠密封環(huán)和橡膠板頂部的潤滑水槽相契合,水槽需要限制在 15 至20mm 深之間。除此之外,還能夠在橡膠密封圈之前的限位孔中添加上銅套,讓銅套和密封座上的限位桿能夠連接在一起,而不和橡膠連接,從而增強(qiáng)了密封橡膠圈的靈活性。在端面密封蓋上具有 180°的差距,在直徑的地方開兩個孔,同時與密封環(huán)下面連在一起。通過 G1 水管與 162m高程的水箱緊緊相連,在密封圈與水箱連接處添加上一個閘閥。水箱的底部安裝高程需要達(dá)到 162m,大小需要達(dá)到500mm×200mm×800mm。水箱底部需要與 G1 排水管相連,利用腳踏板把水排在座環(huán)中。水管中的閥門在水量過大時,或尾水大于 166m 時開啟,從而降低尾水的“反壓”情況。使用屈服強(qiáng)度達(dá)到了 640N/mm 2 ,抗拉強(qiáng)度為 800N/mm 2 ,機(jī)械性能達(dá)到8.8級的M16×35螺栓。在緊固螺栓時,預(yù)緊力矩需要達(dá)到 149N·m,并除去轉(zhuǎn)環(huán)和主軸密封支座的 Φ4mm 盤根,并在轉(zhuǎn)環(huán)和主軸密封中添加密封膠。
結(jié)語
機(jī)組主軸密封在運(yùn)轉(zhuǎn)中出現(xiàn)的問題,大多都是因?yàn)槲菜惶咚纬傻?ldquo;反壓”效果,螺栓緊固預(yù)緊力、螺栓質(zhì)量較差、橡膠密封圈卡澀等多種原因造成的。在對主軸密封展開技術(shù)改造及消缺時,需要充分研究、了解當(dāng)前設(shè)備的結(jié)構(gòu)與運(yùn)作機(jī)制,并積極探究問題出現(xiàn)的原因,從而針對性地提出解決的方法。除此之外, 在水電廠的運(yùn)作過程中,需要制定好事故的緊急處理方案,分析設(shè)備可能出現(xiàn)哪些問題,如何高效地解決這些問題,并做到了然于心,如此才可以確保機(jī)組高效、穩(wěn)定、安全地運(yùn)轉(zhuǎn)。