殼牌煤氣化裝置技術改造與工藝優化
發布時間:2019-05-08 發布作者:
摘要 :介紹了殼牌煤氣化裝置的工藝特點,對制約煤氣化裝置長周期穩定運行因素的問題進行分析,通過對裝置進行技術改造和工藝優化,使殼牌氣化爐達到長周期穩定運行的目的。
引言
大同某60 萬t/a 煤制甲醇項目中的氣化裝置,采用的是干粉加壓氣流床的殼牌(Shell) 煤氣化技術(SCGP) [1]。煤氣化裝置運行的穩定與否直接會影響到全廠的生產經營狀況,自2014年開車運行以來,煤氣化裝置在生產運行過程中多次出現積灰、堵渣等一系列棘手的問題,嚴重制約了氣化爐的長周期穩定運行,本文針對這一系列問題,通過技術改造和工藝優化,使殼牌氣化裝置實現長周期穩定運行。
1 殼牌煤氣化工藝特點
殼牌氣化爐按工藝功能可分為6 部分,即氣化反應室、激冷段、輸氣管段、氣體返回室(GRC)、合成氣冷卻器(SGC)、輔助設備。煤粉和氧氣通過煤燒嘴進入氣化爐反應室在1500℃、4MPa的條件下進行燃燒、反應,生成合成氣和熔渣、飛灰。合成氣及飛灰從反應室頂部流出,利用來自濕洗單元的“冷態”合成氣( 即激冷氣) 進入激冷段對剛產生的熱合成氣進行激冷,將合成氣溫度降低到900℃左右,隨后合成氣經輸送管、氣體返回室、合成氣冷卻器進一步將溫度降低到350℃左右, 從合成氣冷卻器底部流出。反應室產生的熔渣通過氣化爐底部渣口進入渣池,在水浴中急冷并分散成玻璃狀的小顆粒,同渣水排出氣化爐[2]。
2 制約煤氣化裝置長周期穩定運行因素
制約殼牌煤氣化裝置長周期穩定運行的因素很多,其中發生事故較多、影響較大的因素是 :(1) 氣化爐渣口嚴重堵渣,迫使氣化爐緊急停車 ;(2) 氣化爐合成氣冷卻器(SGC) 入口積灰嚴重,導致水冷壁換熱效果差 ;(3)SGC 出口溫度高,限制了氣化爐的運行負荷 ;(4) 水冷壁內側結垢積灰,造成換熱效果差。這些因素,不但會降低了企業的實際經濟效益,還會影響到殼牌粉煤氣化技術未來的發展和推廣[3]。所以,需要采取一定的措施,解決其中的問題。
3 技術改造與工藝優化
針對以上影響氣化爐長周期穩定運行的因素,我們主要從工藝和設備兩方面解決,通過調整煤燒嘴角度、增加壓縮機的激冷量、改造SGC 入口反吹結構及增加反吹氣流量、調整敲擊器敲擊方式及頻率等手段,降低事故發生的風險。
3.1 調整煤燒嘴角度,降低渣口堵渣風險
殼牌煤氣化技術采用液態排渣,通過“以渣抗渣”的原理保護設備[4]。在原設計中,氣化爐煤燒嘴插入角度為偏離中心4°,四個煤燒嘴分別從四個方向向氣化爐反應室噴入粉煤和氧氣,通過充分接觸燃燒后產生兩股旋流,分別為氣體旋流和熔渣旋流,兩股旋流相互重疊,其中氣體旋流向氣化爐上部輸送產生的氣體和灰分,熔渣旋流在重力作用下從氣化爐底部渣口流出 ;旋流中心溫度較高,即爐溫。如果入爐煤的氣化溫度波動超出氣化操作窗口,則增加渣口堵渣風險。因此,將煤燒嘴角度由原來的4°加大到6° [5]。經過改造,改善了反應室爐膛內的流場,提高了渣口上下對流氣體流量和燒嘴至渣口處的熱量交換,減少了渣口處的熱量損失,提高了換熱效果和渣口溫度,即放寬了氣化操作窗口,降低了渣口堵渣的風險。
3.2 增加壓縮機激冷量,降低SGC入口溫度,抑制積灰發生
在殼牌煤氣化工藝中,合成氣的初步冷卻是在激冷段由濕洗單元的“冷態”合成氣進入激冷段對剛生產的熱合成氣(1500℃左右)混合后實現的[6]。激冷氣量是由壓縮機轉速、氣化爐壓力等因素控制,當氣化爐正常運行時,壓縮機轉速和氣化爐壓力均達到工藝控制標準,此時限制流量的關鍵因素是激冷氣出口管線的
孔板流量計(13FT-0008)。在工藝條件不變的情況下,將孔板流量計拆除后激冷氣量提高了8kg/s,滿足了SGC入口溫度需低于[2/3*FT( 煤的灰熔點溫度) ~150℃] 的要求[7]。
3.3 改造SGC入口吹灰器結構及增加反吹氣流量,降低十字吊架積灰風險
SGC 由換熱盤管組成,在換熱盤管的較上部經常發生積灰堵塞的現象。飛灰主要容易在SGC 十字吊架托盤、SGC 十字吊架下部盤管和十字吊架下部托盤這3 個區域沉積。
針對SGC 入口的積灰情況,將原設計的水冷吹灰器,改造成管式吹灰器。原有的吹灰器在十字吊架上部的吹掃范圍是180°,而改造后的吹灰器在蓋板頂部增加中央吹灰器,通過十字吊架吹灰器將氮氣引到蓋板頂部,對蓋板頂部進行吹掃,將吹掃范圍擴大了到360°,降低了蓋板頂部積灰的概率。 吹掃時增加吹掃氣量也能夠顯著改善十字吊架處積灰現象的發生[8]。將原有的吹掃程序時間間隔由原來的15min 改為30min,且每次吹掃時間由原來的10s改為20s,明顯加強了吹掃效果 ;其次,將吹掃管線上的限流孔板13RO-0032 的孔徑由原設計26.9mm擴大到34mm,增大了瞬間的反吹氣流量,極大的增強了反吹效果。
3.4 更改敲擊器敲擊方式及敲擊頻率,改善水冷壁換熱效果
敲擊器是SGC 的重要設備之一,主要目的是通過機械敲擊振打將SGC 段水冷壁上飛灰敲擊下來,保持氣化爐內件水冷壁清潔[9],從而保證足夠的換熱效率。
隨著氣化爐運行時間的增加,水冷壁上的結垢積灰情況也在不斷的惡化[10],因此將敲擊器頻率由原來的1 次改為3 次,敲擊方式由較初的74 個敲擊器逐一敲擊的方式改為分成4 組并分別進行敲擊的方式。通過改造,氣化爐內件水冷壁上的結垢速度降低,換熱效率提高,副產蒸汽增多,SGC 出口溫度降低,有效地保障了下游工藝操作。
4 結語
(1) 改變煤燒嘴角度,改善了氣化爐內的熱量分布,尤其是減少了燒嘴至渣口處的熱量損失,有效的防止了堵渣現象的發生 ;(2) 在原有設計基礎上,取消激冷氣管線上的孔板,使激冷氣量增加了8kg/s,顯著增加了激冷比,控制了SGC 入口溫度 ;(3) 改進十字吊架處吹灰器結構,使吹掃角度由180°改為360°,實現全方位吹掃無死角,托盤位置實現“零”積灰。 通過擴大反吹管線孔板的孔徑,增大吹掃氣量,極大改觀了吹掃效果,減小了積灰概率 ;(4) 通過改變敲擊器敲擊頻率和敲擊方式,加大敲擊器敲擊力度,有效的去除水冷壁上的結垢積灰,改善換熱效果,降低了SGC 出口合成氣溫度。通過技術改造和工藝優化,大大降低了殼牌氣化爐出現事故的風險,有效地保障了整個氣化裝置長周期穩定運行。